“在乙烯供料泵與蒸發(fā)器間增加氣化器設(shè)備,利用自然溫度氣化部分液態(tài)乙烯,通過蒸汽器加熱為PE裝置供料……” 這天,沈陽蠟化油品分廠正在進(jìn)行液氮?dú)饣蜉斢凸芫€充壓操作??吹竭\(yùn)行的氣化器,鐘俊鋒嘴里不住叨咕著,聯(lián)想到自己轄區(qū)內(nèi)向PE裝置供料也可以利用這個原理,改造后能節(jié)約許多蒸汽,一個新持續(xù)改進(jìn)項目雛形由此在他腦海中閃現(xiàn)。
鐘俊鋒是油品分廠工藝專責(zé),今年32歲,微胖的他顯得特別憨厚。2009年,大學(xué)畢業(yè)后來到油品分廠后,5個罐區(qū)崗位都留下了他的腳印。2014年10月,他因工作需要調(diào)到工藝專責(zé)崗位。工作性質(zhì)由原來每天拿著F扳子到現(xiàn)場完成開關(guān)閥門這種一成不變的工作,變成負(fù)責(zé)液化氣罐區(qū)、火炬、火車棧臺、氣柜等4套系統(tǒng)的工藝運(yùn)行。因?yàn)閻坫@研,高壓介質(zhì)調(diào)整、火炬投入聯(lián)系等每個單項工作對他來說都得心應(yīng)手,但協(xié)調(diào)各部門進(jìn)行總體指揮、完成系列繁雜調(diào)度,這種大跨度工作對他來說還是個不小的挑戰(zhàn)。
要強(qiáng)的鐘俊鋒從最小單元開始,一點(diǎn)點(diǎn)摸索,勤奮加用心使他不到1個月就迅速進(jìn)入工作狀態(tài)。2015末,他被任命為持續(xù)改進(jìn)應(yīng)用工程師,開始接觸分廠相關(guān)工作。公司要求各部門上報第二年持續(xù)改進(jìn)項目,鐘俊鋒也積極投入其中。分廠1#2#火炬伴熱線排凝點(diǎn)比較分散,給巡檢操作帶來很大難度,如調(diào)整不及時將導(dǎo)致能源浪費(fèi)。對此,他提出“優(yōu)化1#、2#火炬系統(tǒng)伴熱”項目,被分廠列為持續(xù)改進(jìn)項目。項目實(shí)施后,不僅每年可節(jié)約蒸汽648噸,節(jié)約資金7萬余元,還大大減輕了崗位員工工作量,受到大家一致歡迎。
2017年,鐘俊鋒被公司選中參加藍(lán)星公司舉辦的精益六西格瑪綠帶培訓(xùn)?!包S帶和綠帶有什么區(qū)別?”對精益六西格瑪還處于懵懂階段的鐘俊鋒,帶著自己的《提高火車石腦油卸車效率》項目參加了培訓(xùn)。定義、測量、分析、改善、控制,在培訓(xùn)老師滿負(fù)荷悉心指導(dǎo)下,他逐漸對精益六西格瑪有了一定了解。
《提高火車石腦油卸車效率》最初是想增設(shè)抽底油設(shè)施,從而避免物料存留在槽車內(nèi)帶來損失。通過學(xué)習(xí),鐘俊峰意識到如僅僅達(dá)到此目的,只能算黃帶項目,不符合綠帶標(biāo)準(zhǔn)。如何將所學(xué)知識很好地運(yùn)用到項目中,使它成為名副其實(shí)的綠帶項目,鐘俊鋒開始琢磨起來。
“拓寬思路”,培訓(xùn)老師給出這樣的提示。鐘俊鋒帶著這4個字回到公司。設(shè)備問題解決了,能不能從人的方面考慮?石腦油卸車需要檢驗(yàn)、計量、卸車等多步驟,如銜接好各步驟,是否可以節(jié)約卸車時間?想到就去做。他對卸車過程進(jìn)行分析改善,將卸車時間由每批206分鐘減少到146分鐘。帶著修改后的項目報告書,鐘俊鋒開始了第二期綠帶培訓(xùn)?!翱磥砟銓ξ业摹貙捤悸贰辛诵碌睦斫?。”看著培訓(xùn)老師滿意的笑容,鐘俊鋒一直緊繃的心放松下來。
老師的肯定是對他莫大的鼓勵,項目不斷完善取得良好成效更是他先進(jìn)的持續(xù)動力。綠帶煉成這條路還很長,鐘俊鋒滿懷信心,帶著先進(jìn)的六西格瑪理念,投入到接下來的持續(xù)改進(jìn)工作中,用自己的努力為公司創(chuàng)造更多價值。